Finalização Em Andamento

 Estamos prestes a nos despedir, caros leitores.


Hoje, 06/11/2023, iniciamos o processo de montagem final utilizando os equipamentos e a finalização dos outros elementos do nosso trabalho (slides para exibir durante a apresentação, blog, etc).

Passamos por um caminho difícil e complicado (e mesmo durante esse processo final ainda estamos passando), mas conseguimos avançar para tentar o êxito em nosso objetivo. O processo de reparo das soldas dos cabos jumper já foi realizado, sendo efetuado com sucesso (relembrando, havíamos sofrido com problemas em relação às soldas em nosso encontro anterior).

Todavia, enfrentamos nesta fase final problemas com os sensores LDR, com o código utilizado (este que foi testado e aprovado em simulação na plataforma Tinkercad) e com os lasers que iriam ser utilizados (foi constatado que um não possui um feixe de luz forte o suficiente para a captação de movimento e o outro deixou de funcionar por problemas repentinos na bateria). Para solucionar esses problemas, buscamos os melhores meios possíveis, mas devido aos prazos e as condições nas quais nos encontramos, não conseguimos solucioná-los. Para elucidar os testes que foram realizados com a parte física, haverá um post dedicado com o vídeo da simulação realizada via Tinkercad e com os testes realizados após a montagem final realizada neste dia 06/11/2023 (teste de funcionamento do código, que não funcionou e, por isso, tornou-se inviável o teste medindo a velocidade de um corpo de fato).


(Imagem do arduíno totalmente integrado com os elementos necessários para o experimento final).



Aguardem, ainda iremos atualizar o blog com as seguintes informações:

  • Orçamento total do experimento;
  • Vídeos com a simulação e teste na versão física;
  • Explicação sobre o objetivo deste projeto e como o nosso experimento se volta para a Física.
Até mais!









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